更新时间:2026-06-29
点击次数:9
6 月作为上半年收官关键月份,市场订单集中放量,井式高温炉、井式脱脂炉、立式管式炉、耐火材料检测设备订单同步排产。生产部围绕保交付、提品质、降损耗、推新品核心目标,统筹钣金加工、炉膛装配、电控接线、整机调试、质检发货全流程,合理调配班组人力、生产设备与物料库存,平稳完成月度生产任务,整体生产交付、质量管控、现场管理均达到月度预期,顺利完成上半年生产阶段性目标。
1、产量与交付全月计划成套设备 18台 / 套,实际完工检验合格 20台 / 套,计划完成率 111%。其中实验型井式高温炉 6 台、井式脱脂炉 5 台、各类检测炉及定制气氛炉 9 台。本月分批次完成发运,交付覆盖洛阳本地、山东、江苏、安徽、山西等新材料、粉末冶金、高校客户,所有常规订单均按期装车,3 台大容量定制气氛脱脂炉提前 2 天完成气密性、温控联调交付,无逾期发货订单。
2、产品质量管控本月成品一次交检合格率 98.7%,环比上月提升 1.2 个百分点。重点管控炉膛保温铺设、温控仪表接线、密封法兰、喷塑外观四大关键工序;针对新一代深灰色控制柜外观统一标准化,整改钣金毛刺、漆面色差等外观瑕疵,严控脱脂炉负压排气、集油系统装配精度,出厂温场均匀性、控温精度全部达标,客户现场反馈故障投诉同比大幅减少。
3、成本与物料损耗优化钣金下料排版,钢材利用率提升 3%;规范保温纤维、硅碳棒、电控元器件领用登记,边角料分类回收复用;月度物料损耗率控制在 2.1% 以内,较上月下降 0.4%,有效控制生产成本。
配合研发部门完成新一代 MC 系列井式脱脂炉批量试产与标准化落地:
1、升级负压冷凝集油结构,统一模块化气氛管路,简化装配工序,装配工时缩短 15%;
2、控制柜统一升级深灰色静电喷塑,标准化面板布局、按钮排布,外观一致性大幅提升;
3、优化分段控温接线程序,出厂预存多段脱脂工艺曲线,减少现场调试工作量。
4、新版脱脂炉本月批量下线 5台,装配顺畅,各项工艺性能测试合格,已批量流向市场。
1、实行订单分区排产,区分实验小炉、工业大炉、定制气氛炉三条作业线,避免工序交叉等待;
2、前置物料备料机制,计划员提前 3 天下发领料清单,仓库提前分拣元器件,减少班组停工待料;
3、整机预装流程,所有设备出厂前完成通电老化 4 小时、气密性打压、升温测试,提前排查温控、密封、排风隐患,降低售后调试压力。
1、月末集中发货时段,成品仓储区域空间紧张,成品堆放拥挤,转运效率受限;
2、部分异形定制炉膛加工周期较长,偶有配套工序滞后,拖慢整机完工节奏;